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真空泵指标的电机温度高原因

        真空泵在这种工作过程相当于转子空间由某一最小值增加到最大值,然后再由最大值减小到最小值。要提高真空度指标,就必须有更高的密封条件,因此就需要采用尺寸更精确、材料性能更优异的零部件,于是生产成本就大幅度提高了。而且价格的增幅远远大于真空度指标的增幅。当然,抽气速率的提高也会引起价格的攀升,但其增幅不大。因此,选择微型真空泵时需要认真制定真空度指标,其次是抽气速率,这样才能最好地兼顾使用性能和成本。

        原因分析:电机功率大,工作电流大,发热量大。 风扇转速低,风压,风量小。 风扇叶片数较少,产生的风量小。 电动机附有灰尘、油污,降低了散热能力。 真空泵电机所在母线电压为380V,由于电缆压降及负荷分配不均,电机实际所加电压只有365V,电压偏低造成运行电流大。 

        对策:电机功率、转速是和真空泵相匹配的,不能更改。风扇安装于电机主轴上,电机转速决定了风扇转速,也不可更换。增加风扇叶片数量虽能起到一定作用,但叶片数量增加后动平衡不容易找,如找正不好,会引起电机振动增加。将原风扇罩加长40cm,迅达真空泵在里面加装一个与风扇罩同直径轴流风机,轴流风机电机功率850W,转速1489r/min,电压380V。原扇继续保留。轴流风机另设一路电源控制,轴流风机与主电机不设连锁。真空泵启动后及时启动轴流风机运行,真空泵停运后30min停运轴流风机,以使主电机得到充分冷却; 定期清除电机上灰尘,保持电机散热片清洁,增加其散热能力; 将真空泵所在母线电压调整为400V。

        效果:由于轴流风机转速高,风压风量大,冷却效果大大增强,在相同的环境温度、负荷电流下,主电机温度下降了12℃。夏季主电机温度未再超限。 轴流风机可人为控制,主电机停运后,轴流风机仍可运行,可以使主电机得到充分冷却。 尽量使2段母线负荷分配平衡,以防某段母线因负荷过重造成电压下降过多。 电压调整后,真空泵运行电流降为210A,发热量相对减小。 减缓了主电机的绝缘老化速度,延长了其使用寿命。

        工作时,被抽气体由进气口进入转子与泵体之间,这时一个转子和泵体把气体与进气口隔开,被隔开的气体,在转子连续不断地旋转过程中,被送到排气口。空间是处在封闭状态,因此,没有压缩和膨胀。但当转子的峰部转到排气口边缘时,由于V部分的压力较之排气口处的压力低,为了使相连体积内压力均匀,气体就会从排气口处扩散到V区域,其扩散方向与转子旋转方向相反。当转子再转动时,把V处的气体压缩到排气口将其排出。这时转子的另一面与进气口相连部分则吸入气体,当转子不断地旋转时,重复上述抽气过程不断地排出流进来的气体。



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点击次数:  更新时间:2016-05-27 11:08:11  【打印此页】  【关闭